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烯烃装置脱乙烷塔的改造

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维普资讯 http://www.cqvip.com 第20卷第4期 石 化 技 术 与 应 用 V0J.20 No.4 2OO2年7月 Petrochemical Technology&Application Ju1.2002 工业技术(253~254) 烯烃装置脱乙烷塔的改造 朱永乐 (中国石化兰州设计院,甘肃兰州730060) 摘要:介绍了兰州石化公司乙烯装置脱乙烷塔系统的改造。该改造解决了生产问题同时节省了投 资和能量。 关键词:乙烯;脱乙烷塔;节能 中图分类号:TQ221.21 1 文献标识码:B 文章编号:1009一OO45(2OO2)O4—0253—02 兰州石化公司16万t/a乙烯装置是采用国内 为实际操作温度,其余条件同设计工况;工况3: 设计技术建成的。该装置采用的是顺序低压脱 1O 板的进料温度为实际操作温度,其余条件同 甲烷塔G后加氢流程,于1997年正式投入生产。 设计工况;工况4:1O 板的进料温度为实际操作 生产稳定后,生产负荷一直达不到设计能力,其 温度,28 板进料是取实际操作值、其余条件同设 中脱乙烷塔和脱乙烷塔再沸器的生产能力的限 计工况。 制是主要原因之一。该塔的设计情况如下:塔径 4种工况的计算条件如表1所示,计算结果 为1600 mm;浮阀塔盘有57块;2股进料位置分别 见表2。 在1O 和28 板;2股进料组成一样,温度不一样, 分别为一5.6 ̄C和1O℃;塔顶操作压力为2.22 表1 4种工况的计算条件 MPa,塔釜为2.25 MPa;塔顶出料中C3的摩尔分数 条件 工况1工况2工况3工况4 l0 板进料温度,℃ 为0.88%;塔釜出料中C2的摩尔分数为0.cr7%。 l0 板进料量,(ks・mol・h ) 351.1 351.1 351.1 351.1 对塔板的水力学计算表明,各板的操作负荷 28 板进料温度,℃ l0 0 l0 l0 均在正常操作范围之内,气相负荷离开雾沫夹带 28 板进料量,(ks・mol‘h )819.3 819.3 819.3 819.3 尚有30%以上的富裕。经核算该塔再沸器的富 裕度也很大,因此,如果完全按照设计条件来操 作该塔不应该有任何问题。 经过调查研究发现该塔的实际操作条件与 原设计有很大的偏离,主要表现在进料条件上。 工况1液体负荷 98.2 92.1 8.44 1O 板的进料,设计进料温度是一5.6℃,实际是 气体负荷 589 6oo 一7.3℃,低了1.7℃;28 板的进料,设计进料温 工况2液体负荷 l19.9 ll8.5 l1.9l 度为1O℃,实际是0℃,低了1O℃,都低于设计 气体负荷 824 834 值。 工况3液体负荷 96.3 95.2 8.86 气体负荷 616 628 1塔的模拟计算 工况4液体负荷 l08.1 l08.3 9.49 为研究进料温度对塔系统操作的影响,采用 气体负荷 696 7o6 的是PRO—I1软件对塔进行了逐板模拟计算。 按16万t/a乙烯生产能力进行计算,采用了以下4 种工况进行。 收稿日期"-2002—0l一23;修回日期:2002—03—25 工况1:为设计工况;工况2:2股进料温度改 作者简介:朱永乐(1943一),男,江苏人,高级工程师。 则 维普资讯 http://www.cqvip.com ・254・ 石化技术与应用 第20卷 2计算结果分析 高第2股进料温度,采用了丙烯制冷中的43℃的 液体丙烯作为热剂,回收这股物料的冷量,以降 低能耗。 从工况1和工况2的计算结果可以看出,由 于实际进料温度的降低使28 板以下的气、液负 荷均有较大程度的增加,特别是45 板以下液体 负荷增加了30个百分点,气体负荷增加了40个 总的节能情况如下:再沸器减少蒸汽能耗 2424400 kJ/h;第2股进料加热回收0 冷量 558448 kJ/h。 百分点,再沸器热负荷增加了40个百分点,这 样大的增幅必然会影响到全塔的正常操作和塔 的生产能力,这就是导致生产达不到设计生产 能力的原因。工况3仅将第1股进料的温度作为 操作温度,则28 到57 板的液体负荷仅增加4 该改造措施实施后,效果很好 图1为1组 实际的操作数据,括号内为设计值,括号前为目 前操作值。 个百分点,气体负荷仅增加5个百分点,再沸 器负荷增加4个百分点,说明第1股进料(10 板)温度的变化对塔的操作条件影响并不大, 不至于影响到塔的正常操作。工况4的情况是 将第2股进料提高到设计温度,其余基本为实 际操作条件,结果从28 到57 板的液体负荷仅 增加l9个百分点,气体负荷仅增加18个百分 点,再沸器负荷增加12个百分点。这些变化也 在设计允许的范围之内,不会影响到塔的生产 能力。计算结果说明,第2股进料的温度对塔 的操作影响很大。 图1脱乙烷塔 3改造及改造后的效果 根据以上的分析,确定了提高第2股进料温 4结论 度的改造方法,这样就可以降低从28 到53 板 的气液负荷以及降低再沸器的热负荷,使该塔能 a.用PRO一11软件,对脱乙烷塔的不正常操 作工况进行了模拟计算,发现塔负荷加不上去的 主要原因是第2股料进料温度太低(比设计值低 10℃)。 够在设计负荷范围内正常稳定地操作。 实际上第2股进料温度没有达到设计温度 是由于冷箱中通道的堵塞造成的。本来该股料 要经过冷箱,回收这股冷量,经检查发现该通道 b.通过改造第2股进料管线,进一步回收其 中冷量的方法,使该塔通过能力提高,达到稳定 正常操作的目的。 c.实现该改造有明显的节能作用。 有堵塞,流体流动不畅,使之达不到设计的温度。 改造时只好增加了一条旁通管线,同时,为了提 (上接第2,40页) POE包覆在PE的外层,从而增加了增韧剂的有 PP,其综合效果好。 b.基体树脂种类及含量同增韧剂一样,都是 效体积分数,最终达到了细化PP晶体、增韧改 性、降低成本,提高刚性的目的。 3结论 决定共混材料性能的关键因素,共聚PP在均聚 PP/POE共混体系中可起到相容剂和辅助增韧剂 的作用。 C.在共混体系中少量加入PE可以减少增韧 a.POE是良好的热塑性弹性体,用其增韧 剂POE的含量,从而提高刚性,降低成本。 

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