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改性沥青SMA的应用及质量控制

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第12卷第2期 2012年6月 江苏建筑职业技术学院学报 JOuRNAL OF JIANGSU JIANZHU INSTITUTE Vo1.12 No.2 Jun.2012 改性沥青SMA的应用及质量控制 乔鹏 (徐州市路兴公路工程有限公司,江苏徐州221116) 摘要:沥青玛蹄脂碎石混合料(SMA)是近年来广泛使用的一种新型热拌沥青混合料.SMA具 有良好的高温抗车辙,低温抗裂、抗滑和水稳定性.SMA结构设计及施工工艺,与普通沥青混合料 有较大的差异.结合改性沥青SMA应用实例,介绍这一产品的设计原理,配合比设计过程和施工 工艺,并就如何加强改性沥清SMA的质量控制进行了探讨. 关键词:改性沥青;SMA;配合比设计;温度;质量控制 中图分类号:TU 997 文献标志码:A 文章编号:2095—3550(2012)02—0016—04 Application and Quality Control of Modified Asphalt SMA QIAO Peng (Xuzhou Luxing Highway Engineering Co.,Ltd.,Xuzhou,Jiangsu 221116,China) Abstract:Stone mastic asphalt(SMA)is a new type of hot-mix asphalt mixture which is widely used in recent years.SMA has good rutting resistance under high temperature,crack resistance under low tem— perature,slide resistance and water stability.Structure design and construction technology of SMA have large differences with normal asphalt mixture.This paper introduced the design principles,design process of mix proportion and construction technology,and discussed how to strengthen the quality con— trol of modified asphalt SMA combing application examples. Key words:modified asphalt;SMA;mix proportion design;temperature;quality control 沥青玛蹄脂碎石混合料SMA(stone mastic as— 者在该路段工程实践中作了一些有益探索和尝试, phalt)是以沥青结合料与少量的纤维稳定剂、细集 料及较多的填料(矿粉)组成的沥青玛蹄脂,填充于 间断级配的粗骨料间隙,形成沥青混合料.SMA具 有良好的路用性能,广泛应用于高速公路及地方干 线公路.近年来,徐州地区引进这一新材料,在¥322 对SMA的配合比设计和施工质量控制进行了研究 与分析Ⅲl ]. 1 SMA原材料配置 沥青采用SBS改性沥青,实测SBS改性沥青 各项技术指标如下: 25。C针入度为70×10 mm;延度为39 cm(5。C 时)和81.9 em(15℃时);软化点为78(5℃时);薄膜 加热试验,针入度比为76 9/6,延度为25(5℃时). 纤维采用北京捷路斯新材料有限公司生产 徐丰公路铜山段干线公路中推广应用.该路段为一 级公路,交通量大,超载车辆多,原有路面病害较 多,尤其是车辙较为严重.面层采用4 cm改型沥青 SMA一13结构改造该路段,取得了较好的效果.作 收稿日期:2012一O2—28 的JLS—SMA—I木质素纤维,纤维各项指标为 纤维长度小于6 mm,灰分含量为14.5%,pH值 作者简介:乔鹏,男,江苏铜山人,工程师,工程硕士 E—mail:qplym@126.com 为8.O6,吸油率为5.6倍,含水率为3.3%,比重 第2期 乔鹏:改性沥青SMA的应用及质量控制 17 为1.5 g/cm3.掺加用量为混合料总量的0.3%. 2 SMA配合比设计 粗、细集料均采用徐州吴桥产辉绿岩,粗集料压碎 值为11.2 ,针片状含量为4.3 ,细集料砂当量为 2.1 目标配合比设计 82 ,矿料和矿粉的密度及筛分结果见表1和表2[ . 由于SMA组成的特殊性,其组成与常规的密 表1集料密度测试结果 实沥青混凝土组成有较大不同.SMA配合比设计 Tab.1 Test result of aggregate density 不能完全依靠马歇尔配合比设计方法,应由体积指 标确定.SMA混合料可由粗集料骨架和沥青玛蹄 脂2部分组成,主要考虑2个方面:一是嵌挤作用 形成的粗集料骨架结构;二是具有足够粘结力的玛 蹄脂 J. 表2初试级配结果 为了保证粗集料骨架的形成,以4.75 mm为关 Tab.2 Initial gradation result 键筛孔,选取A、B、C初试级配.4.75 mm筛孔通过 率分别为28.1 、24.9%、23.2 ,分别测定3种级 配的VCADRC.初试油石比采用6.4 ,通过马歇 尔5O次击实成型试验,测定VCAmix及VMA等 指标.A、B、C级配的混合料都要满足VCAmix小 于VCADRC和VMA大于17 的要求.但B、C级 配混合料的空隙率(VV)过大,在施工中容易出现 现场VV超限的情况.综合判断选取A集配作为配 合比设计级配,初试级配试验结果见表2和表3. 注:初试级配的合成密度(g/cm。)分别为2.849、2.848、2.849 表3初试级配体积分析 Tab.3 Initial gradation volume analysis 按照4 空隙率设计方法,对级配A选取3种油石比,进行马歇尔试验,试验结果见表4,4 空隙率对 应的最佳油石比约为6.4 . 表4沥青混合料马歇尔试验结果 Tab.4 Marshall test result of asphalt mixture 2.2 目标配合比设计检验 1.1 mm;渗水系数几乎接近于0.上述项目测试结 项目检验:采用烧杯法进行沥青析漏试验,吸 果均符合要求.由此确定目标配合比为合成级配 漏损失为0.02 ;肯特堡飞散损失试验,飞散损失 A,最佳油石比为6.4 9/6. 为3 ;在6O℃和0.7 MPa条件下进行车辙试验, 2.3生产配合比设计及试拌试铺 检测高温稳定性,动稳定度为7 042次/ram;浸水马 按冷料配合比上料,经过拌和机4级振动筛 歇尔残留稳定度为89 ;试件表面的构造深度为 (筛孔分别为19、1l、6、3.5 ram)2次筛分.从热料 18 江苏建筑职业技术学院学报 第12卷 仓取样筛分,进行生产配合比设计,并按配比进行 马歇尔试验及车辙试验,各项指标都能达到设计 要求. 复压设备采用Ingersollrand D—ll0双钢轮联动 6 6 6 振动压路机,终压采用钢轮压路机静压1遍,振 动3~4遍. 试拌采用意大利产玛莱尼3000型沥青混合 料拌和机,改性沥青由常州某厂家生产,成品温 度控制在175℃左右,集料温度加热在200℃以 上,改性沥青SMA混合料的出厂温度控制至 1 75℃~185℃之间.木质素纤维采用投料机均 匀添加.混合料摊铺采用ABG 423摊铺,初压、 按规范要求从现场取样,进行抽提筛分、马歇 2 2 2 ∞ 尔试验、测定空隙率等体积指标测量,并进行了车 2 8 6 辙试验.试验结果见表5、表6.车辙试验动稳定度 为7 885次/ira,路面构造深度为1.1 mm,渗水试 2 2 2 验几乎不透水,压实度代表值为99.0 ,各项指标 ∞ 2 9 9 均满足设计指标技术要求. 鹅 7 7 表5抽提筛分试验汇总 Tab.5 Extraction screening test integration 弘 7 油石比/ 31.5 6.27 6.35 100.0 100.0 26.5 100.0 100.0 19.0 100.0 100.0 16.0 98.0 99.5 13.2 82.0 85.6 筛孔尺寸/ram 9.5 55.2 58.0 4.75 27.4 27.4 2.36 23.1 22.2 1.18 3 2O.3 19.0 3 0.6 4 0 0.3 13.9 15.2 0.15 11.8 12.6 0.075 10.0 10.8 8 9 l7.6 17.4 6.35 100.0 100.0 100.0 98.4 83.5 55.2 27.0 22.4 19.1 17.0 14.4 12.2 1O.6 ¨ 9 1 2 " 6 7 8 9 9 9 蛇 注:马氏指标要求,VCAmix小于4O.3 ;Vv为3 ~4.5%;VMA大于17.0 ;VFA为75 ~85 ;稳定度不小于5.5 kN;流值为20 ̄40mm. 3施工质量控制 3.1温度控制 盖蓬布,必要时应加盖棉被,防止混合料表面结硬. 孔 5 4 8 4)混合料的摊铺、碾压要一气呵成.在尽可能 高的温度下进行,所有施工工序必须在混合料温度 由于改性沥青黏度较大,保证较高的施工温 下降至100℃以前全部结束. 3.2后台控制 度,成为SMA施工的关键环节.温度过高或过低都 不能保证施工质量,适宜的施工温度应根据黏温曲 线决定.参照其他改性沥青SMA工程经验,结合试 1)级配控制.与密级配沥青混凝土不同, SMA混合料对级配的变化特别敏感.生产SMA 混合料应使用间歇式拌和机.级配的波动对混合 料性质影响很大.由于热料仓筛分情况受产量和 冷料变化等因素影响,级配总是存在一定的波 动,级配控制成为SMA施工的难点.SMA混合 拌试铺效果,确定混合料出厂温度应控制在180℃ 以内,超过190℃为废弃.为了保证施工温度,应注 意以下几个环节: 1)改性沥青SMA宜随配随用,不能长时间存 放,以防止离析.在满足施工进度的前提下,沥青的 加热温度不宜太高.通常情况下,改性沥青加热温 料4.75 mm筛孔通过率的波动对混合料性质影 响最大.4.75 mm通过率波动1 ,则混合料孔 度应控制在170℃~180℃之间. 2)改性沥青SMA在拌和时,其集料温度应 加热至200℃以上,尤其是对于改性沥青SMA 路面.由于加入的冷矿粉及纤维数量较大,温度 隙率波动约0.5 .因此,4.75 mm筛孑L通过率 应尽量控制在±1 范围内. 2)SMA所需的细集料数量很少,为了保持准 确的数量和拌和机滚筒内集料的恒定温度,细集料 必须始终保持干燥状态,不能露天堆放,加棚或覆 盖十分必要. 不够高就不能分散均匀.拌和好的混合料储存时 间不得超过24 h. 3)改性沥青SMA混合料在运输过程中必须加 3)尽可能使用机械投入纤维,以保证纤维分 第2期 乔鹏:改性沥青sMA的应用及质量控制 散均匀.本工程采用北京捷路斯新材料有限公司 生产的风送式纤维添加设备,利用机械将纤维打 碎,再利用风力将已打碎的纤维分散并送到拌和 锅中. 3.3前台控制 4 结语 1)采用SBS改性沥青后,SMA混合料的动稳 定度比不采用改性沥青的SMA混合料的动稳定度 大得多,弯曲试验的破坏应力也普遍增大,说明高 温抗车辙性能、低温抗裂性能明显改善. 2)改性沥青SMA配合比设计的重点是矿料各 1)SMA摊铺.为了保证路面的平整度,要做到 缓慢、均匀、连续不间断摊铺.摊铺过程中不得随意 变换速度或中途停顿,摊铺速度为2~3 m/min.2 台摊铺机应紧跟在一起,以形成良好的纵向热接 组分级配,控制体积指标和沥青用量,这是与普通 的密级配沥青混合料配合比设计的最大区别所在. 3)改性沥青SMA在施工过程中应加强质量检 测,特别是注意温度、级配、沥青用量以及马歇尔试 验中VV、VMA、VCA、VFA等体积指标,加强动态 质量管理. 4)改性沥青SMA要严格把握温度在各个施工 缝,防止拼接处因降温难以压实而漏水.2台摊铺机 熨平板之间的距离不能超过5 m.SMA施工中应采 用有夯锤的ABG摊铺机.夯锤的振捣作用既提高 了初始压实度,又能使细集料下沉,粗集料上浮,形 成SMA路面表面粗糙,中下层密实的特点.夯锤振 级选用5级较合理. 2)SMA压实.SMA路面压实必须采用刚性 工序中的要求,严格控制混合料级配,认真组织落 实每一道施工工序. 参考文献: [1]沈金安.改性沥青与SMA路面[M].北京:人民交通 出版社,1999. 碾压,不允许采用轮胎压路机碾压.压实工艺应 遵循“紧跟、慢压、高频、低幅”的原则,压路机尽 可能紧跟摊铺机,以便在高温下达到更好的压实 效果is]. 振动压实过程中应密切注意粗集料的的压碎、 [2] 中国工程建设标准化协会公路工程委员会.SHCF 40— 01—2002公路沥青玛蹄脂碎石路面技术指南[M].北 京:人民交通出版社,2008. 棱角、嵌挤、泛油等现象.“高频率、低振幅”碾压非 常重要.施工中还应注意压实度的变化.对于SMA 路面,由于集料的嵌挤作用,压实度比较容易达到, 但要防止“过碾压”. 施工成型后,沥青面层需要7~10 d甚至更长 [3]交通部公路科学研究所.JTGE 42—2OO5公路工程集 料试验规程Is].北京:人民交通出版社,2005. [4]交通部公路科学研究所.JTJ 052—2000公路工程沥青 及沥青混合料试验规程Is].北京:人民交通出版社, 2002. 时间方能完全硬化.在此之间,应加强早期交通管 制.避免大型车辆及拖拉机、兽力车的通行.避免转 死弯损伤表面和轮印、掉粒等情况. [5]交通部公路科学研究所.JTGF 4o一2O04公路沥青路 面施工技术规范[s].北京:人民交通出版社,2004. (责任编辑:陶红林) 

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