第34卷第3期 2012年3月 华电技术 Huadian Technology Vo1.34 No.3 Mar.2012 HP863碗式中速磨煤机密封风风压低的原因分析 孙兆勇 (大唐鲁北发电有限公司,山东滨州251909) 摘要:对某电厂直吹式制粉系统磨煤机密封风风压低的问题进行了分析,发现各支管与密封风母管连接处开口过小是 造成密封风风压低的主要原因。利用检修机会将三通开口恢复至正常尺寸,密封风风压恢复正常,保证了磨煤机的安 全、稳定运行。 关键词:直吹式制粉系统;中速磨煤机;密封风;风压 中图分类号:TK 223.25 文献标志码:B 文章编号:1674—1951(2012)03—0062—02 1 问题的提出 某电厂 2锅炉为HG一1020/18.58一YM23型 中速磨煤机的安全运行必须建立在密封风机正 常运行的基础上。密封风机的工作过程如下:首先 开启密封风机,对中速磨煤机进行清扫,清扫一段时 锅炉,该锅炉为亚临界参数、一次中间再热、单炉膛 自然循环汽包锅炉。设计燃用煤种为烟煤,采用平 衡通风、中速磨煤机组成的直吹式制粉系统,采用摆 动燃烧器四角切圆燃烧方式、固态排渣煤粉锅炉,锅 问后再开启磨煤机;当中速磨煤机停止运行后,关闭 次风机热风闸阀,2 h后关闭密封风机。密封风机 用来提供洁净的高压密封风,大多由一次风管抽出, 一经过过滤并提升到一定风压后,向磨煤机各密封点 输入密封风。 炉为全钢构架,紧身封闭,炉顶为大罩壳,整体呈倒 u形布置。 在制粉系统中,每台锅炉配5台HP863型中速 磨煤机(4台运行,1台备用),5台3N—CF一800— 3500—48型电子称重式皮带给煤机。磨煤机的主 3密封风压力低的原因分析 影响密封风压力的因素很多,首先应确认密封 风压力显示是否准确,然后从风机本体设计、制造和 要设计参数为:型号,HP863;磨辊加载方式,弹簧变 加载;设计出力,45 t/h;额定功率,400 kW;密封压 差,2 kPa;密封风量,4245 In /h。 密封风系统管路阻力等方面逐一进行分析排查。 3.1密封风压力校验 应对密封风与一次风压差测量系统进行详细检 查,确认传压管路连接正确且管路无泄漏。 在压差变送器人口用膜盒表对C磨煤机密封 风与一次风压差进行实测,结果为0.9 kPa,与表盘 显示基本一致,说明变送器及分散控制系统(DCS) 显示正确。然后对密封风压力和一次风压力分别进 行实测,结果为9.76 kPa和8.80 kPa。通过实测,确 密封风由2台密封风机提供,密封风机为9— 19NO16D一7型离心风机。密封风机的技术参数: 风机出力,41 912 In /h;风机全压,5 575 Pa;风机电 压,380V;风机功率,110kW。 2锅炉自投运以来,一直存在磨煤机密封风风 压低的问题,运行中密封风和一次风压差保护定值 为2 kPa,各磨煤机密封风与一次风压差实际显示都 认实际密封风风压确实偏低,测量和显示方面都没 有问题,从而排除了DCS显示错误的可能性。 3.2风机本体检查 低于1 kPa,为防止跳磨,只有将信号强制,避免保护 动作。上述措施虽能保证机组运行,但煤粉有可能 进入磨煤机磨辊轴承等处而造成磨煤机损坏。 2锅 2锅炉密封风机型号与 1锅炉的完全一样。 炉制粉系统密封风压力低对磨煤机和整个机组的安 全运行构成严重威胁。 1锅炉密封风压力正常,密封风与一次风压差正 常, 1锅炉和 2锅炉密封风系统的主要运行参数 见表1。 1锅炉密封风系统运行正常,说明此型号 密封风机制造、设计正常,因此,排除了因风机本体 设计、制造方面原因造成密封风风压低的可能性。 3.3密封风系统管路检查 2密封风系统工作原理 中速磨煤机直吹式制粉系统的密封风系统一般 由密封风机、管道及附件组成。 收稿日期:201l一05—10;修回日期:2011—10—02 密封风系统管路由入口管路和出口管路2部分 组成。入口管路主要由入口过滤器、入口消音器、人 第3期 孙兆勇:HP863碗式中速磨煤机密封风风压低的原因分析 表1密封风系统运行参数 。63・ 低。C磨煤机的实测密封风风压为9.76 kPa,而密 封风机出口风压为16.79 kPa,也说明密封风机出口 管路存在过大的阻力。 引起 2锅炉密封风风压低的原因为密封风机 出口管路阻力偏大,因此,应对出口管路及风门进行 详细检查,确认管路是否通畅。由于机组运行阶段 无法进行检查,建议尽快停炉,从而对密封风系统出 口管路进行检查。 4结束语 密封风系统能否正常运行对保证磨煤机和机组 口集气箱及入口挡板组成;出口管路主要由出口消 音器、出口逆止阀、密封风母管、各磨煤机密封风支 管及阀门组成。 首先对密封风机人口管路进行了检查,经过检 查发现入口管路正常。因为机组处于运行状态,不 的安全、经济运行具有重要意义。通过对造成密封风 压力低的因素进行分析,找到了造成 2锅炉密封风 压力的原因。停炉后检查发现,母管与各分管相连接 的三通管开口太小,从而造成局部阻力过大,密封风 可能将密封风机停止运行后对出口管路及附件进行 检查,故可通过分析密封风系统的运行参数,找出管 路存在的缺陷。 通过对表1的分析发现, 2锅炉密封风机电流 比 1锅炉密封风机电流明显偏小, 2锅炉密封风 机电流为109.5 A, 1锅炉密封风机电流为141.5 A。 2锅炉和 1锅炉密封风机出口风压分别为 16.79 kPa和14.92 kPa,压力相差不大,因此,引起 2锅炉密封风机电流偏小的原因为风机流量偏低。 风机流量偏低,说明风机入口或出口风道阻力偏大。 检查人口风道,管路和风门正常,可认定是出口管路 阻力偏大,造成风机流量偏低,从而使密封风风压偏 (上接第37页) 风压偏低,这些问题应是基建单位施工时遗留下来 的。采取了将开口开大的措施后, 2锅炉各磨煤机 密封风与一次风压差恢复正常,问题得到彻底解决。 参考文献: [1]郭立君.泵与风机[M].北京:中国电力出版社,2003. (编辑:白银雷) 作者简介: 孙兆勇(1972一),男,山东淄博人,发电部,助理工 程师,从事锅炉运行技术管理方面的工作(E-mail:hddcszy@ 163.com)。 基础上形成自己的特色,为客户提供更加安全、可 靠、稳定的产品,最终在大容量火电机组的控制方面 走在全国乃至世界前列。 参考文献: [1]郭同书,赵明,朱能飞,等.600MW超临界w形火焰锅炉机 组给水控制策略分析[J].华电技术,2011,33(12):4—7. 5 结束语 为进一步提高TCS 3000系统的安全、可靠性, 改善控制效果,使其在火电厂乃至整个工业领域的 应用达到新的水平,作者认为还有以下工作亟待 展开: (1)开拓与其他类似工业产品的交流平台,广 泛学习并加快对国内外先进DCS优点的消化和吸 收,不断汲取国内外先进经验,尽快消除与先进系统 的差距。 (编辑:白银雷) 作者简介: 朱能飞(1968一),男,江苏句容人,高级工程师,从事火 电厂DCS、自动化控制方面的研究工作(E.mail:zhunf@sac— china.corn)。 (2)果断、及时地引入新技术。例如,将自适应 控制、预测控制、模糊控制等国际上先进的控制技术 应用到火电机组的控制中来,在提高系统控制性能 的同时使其控制水平上一个台阶。 (3)抓紧对该系统的研发工作。例如,对组态 模块及监控画面进行更深入的开发和改进,并在此 林大忠(1968一),男,四川宜宾人,高级工程师,从事火 电厂电气、热控自动化方面的研究工作(E—mail:lin—dazhong @sohu.com)。 宋丽红(1971一),女,山西太原人,工程师,从事DCS工 程及其应用方面的研究工作(E—mail:slh@sac—china.com)。