#1D浆液循环泵故障原因分析
一、事故经过 1、第一次损坏
2014年8月8日上午09:39分04秒启动#1D浆液循环泵,启动同时运行人员听见异常声响,发现泵侧联轴器有火花出现,09:40分21秒,就地运行人员联系上位机停运#1D浆液循环泵,期间共运行77秒。解体检查发现#1D浆液循环泵短节、膜片、销钉发生严重损坏。循环泵半轴节及中间短节均有部分断裂;泵侧与减速机之间的联轴器膜片扭曲变形、撕裂严重;联轴器连接螺栓四套断裂。#1D浆液循环泵损坏前最后一次停运时间是2014年8月8日02:02,通过对运行电流和底坑趋势的曲线分析,#1D浆液循环泵在上一次停运时无异常,停运后排空正常。
第一次膜片损坏情况 第一次螺栓切断情况
2、第二次损坏
2015年4月3日12时45分,#1D浆液循环泵运行中电流突然从70A降至19.2A,12时分,经点检确认后联系运行停运设备。经点检现场确认,短节泵侧连接螺栓全部切断,电机侧螺栓
连接螺栓4条切断,4条变形;两侧膜片均严重损坏,膜片钢片严重撕裂变形;短节法兰损坏变形。从现场痕迹分析,可确定泵侧螺栓首先全部切断,随之短节偏心,在电机的转动下产生离心力最终甩出,短节撞到#1C浆液循环泵风箱后弹到#1浆液循环泵房外。
第二次切断的螺栓 第二次撕裂的膜片
二、事故分析
经对最近一次#1D浆液循环泵找正数据比对,并结合最近一次的测振数据及日常缺陷情况,确认#1D浆液循环泵非因振动产生破坏。通过找正数据可知,找正偏差全部在8丝内,满足标准要求的8丝要求。通过对测振数据分析,最大振动为3.3丝,完全满足使用要求。因此对事故的判断为,运行中螺栓突然切断。
图3 #1D浆液循环泵找正数据(2014年10月红鹏电力检修)
#1D浆液循环泵 震动 轴向 径向垂直 径向水平 A 1.2 2.1 1.5 43℃ B 1.0 1.5 1.7 减速机 2.0 2.7 2.3 C 2.6 2.5 2.8 D 2.9 3.3 2.0 42.1℃ 泵侧油温 减速机油温 表1 #1D浆液循环泵精密点检记录(2015年3月13日) #1D浆液循环泵两侧联轴器均为固定式联轴器,中间用弹性膜片连接,连接紧固件采用强度等级10.9的高强度螺栓,螺栓直径20mm。对于所采用的高强度螺栓从受力特点来看:高强度螺栓施加预拉力和靠摩擦力传递外力。高强螺栓除了其材料强度很高之外,还给螺栓施加很大预拉力,使连接构件间产生挤压力,从而使垂直于螺杆方向有很大摩擦力,而且预拉力、抗滑移系数和钢材种类都直接影响高强螺栓的承载力。
螺栓本身并不应该承受剪切应力,而是通过紧固连片联轴器之间的膜片,靠紧固产生的静摩擦力传动扭矩。因此从螺栓剪切破坏的情况可以确认,膜片本身或者膜片和联轴器之间产生了相对移动,进而导致螺栓承受剪切应力,造成了螺栓切断。
两次事故的不同工况是:第一次螺栓切断是在起动过程中石膏淤塞叶轮,瞬间过载;第二次螺栓切断是在正常运行过程中。
两次事故又有相同的螺栓切断机理,螺栓提供的预紧力记作 8i=1Fi,那么,所能提供的扭矩T记作:
T=f×r=r×μ× 8i=1Fi 公式1
其中T为扭矩;
f为最大静摩擦力;
r为圆半径,即螺栓中心距离联轴器圆心距离(定值); μ为静摩擦系数(定值);
8i=1Fi为螺栓提供的总预紧力。
由于联轴器膜片所提供的总扭矩不足,会造成螺栓切断,从公式1的扭矩计算公式可以看出,能够造成扭矩不足的因素只有螺栓的总预紧力。
因此,螺栓提供的总预紧力不足,螺栓直接承受剪切应力,造成切断是故障发生的直接原因。
针对#1D浆液循环泵运行和检修情况综合分析,该泵所在喷淋层易倒灌浆液,本次检修发现#1D管路完全淤塞,可推测D泵上层的喷淋管存在向下层D泵喷淋管倒浆液的现象,导致浆液进入D泵出口管,造成浆液淤积,阻塞叶轮。‘
因此,#1D浆液循环泵在启动过程中将由于叶轮淤塞,需要更大的启动扭矩才能转动叶轮,多次在淤塞情况下启动后,个别螺栓疲劳产生微裂纹,造成总的预紧力 8i=1Fi下降,进而一次性切断全部螺栓。
对于叶轮频繁淤塞的原因,经过2015年4月#1机组停备检修发现,#1D浆液循环泵喷淋管排空堵塞(图5),导致倒灌浆液沿喷淋主管倒灌进入浆液循环泵泵体,淤塞叶轮。
图5 淤积后的#1D浆液循环泵喷淋主管
三、处理意见
检查喷淋层结构,找出倒灌浆液的上层喷淋支管,避免在#1D浆液循环泵停运时候运行该层喷淋,防止#1D浆液循环泵停运时倒灌。利用机组大修机会,处理该问题。
运行中在启动#1D浆液循环泵前先行冲洗、排空,避免在叶轮淤塞时候启动,可先联系检修进行盘车。 四、结论
#1D浆液循环泵两次事故的发生,与该层喷淋缺陷有严密关系,喷淋层倒灌造成造成叶轮淤塞,喷淋管倒灌浆液进入泵体是造成该问题的根本原因。多次叶轮带负荷启动后造成螺栓疲劳发生缺陷,进而在总的预紧力不足以满足强度要求时,螺栓瞬间全部切断。 在现有情况下,需运行在设备启动前加强冲洗,时间允许可先联系检修进行盘车后启动。并加强对该泵螺栓的检查频次。
利用机组大修机会,由设备管理部牵头,查找造成喷淋层倒灌的支管位臵,通过喷淋层技术改造,加装出口门或对喷淋管排空进行改造,彻底解决该问题。
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