2012年第5期 西部探矿工程 39 反循环固井技术解决特殊固井难题 龚孝林 (川庆钻探工程有限公司井下作业公司分公司,库尔勒841000) 摘要:反循环固井技术在国内的研究应用很少,还处于摸索阶段,介绍了反循环固井工艺技术的优 缺点,以TZ××水平井、KS××井反循环固井工艺技术成功应用的实例,指出反循环固井工艺结合 先进的固井工具和水泥浆技术,应用在实际生产中可以解决一部分特殊井,如低压易漏失井、大温差 井的固井难题。 关键词:固并;反循环固并;恒低密度水泥浆;管外封隔器;大温差 中图分类号:TE256文献标识码:B文章编号:1004—57l6(2012)05—0039—02 传统意义上的固井通常是指从套管内注入水泥浆 排量下,反循环固井更容易达到较好的顶替效果,反循 然后将其替人环空来达到封固目的,这也是最为常用的 环时钻井环空留下的岩屑颗粒更容易下沉至井底或被 固井方法,而反循环固井,顾名思义,就是建立一个循环 携带至套管内,而正循环正好相反,井底岩屑颗粒被携 通道,从环空注入水泥浆从套管内返出钻井液,直接让 带至环空而且要驱替干净需克服更大的阻力;而且环空 水泥浆停留在环空来达到封固目的,在过去的固井实践 反循环压力更低,可以采用较大排量进行循环,提高对 中,反循环固井技术应用较少,但随着钻井完井工艺技 井壁的冲刷效率,固井施工前,在正反循环钻井液过程 术的提高,实际生产过程中遇到的难题以及节约成本的 中反复改变钻井液流动方向,也有利于清除泥饼及岩 需要,反循环固井工艺结合先进的固井工具和水泥浆技 屑;反循环固井时,水泥浆不需要经过套管内的流动,减 术,开始在实际生产中应用,并成功地解决了一部分特 少了水泥浆与钻井液的接触混合,有利于提高固井质 殊井,如低压易漏失井、大温差井的固井难题。国外应 量。当然,优质的井眼条件、良好的钻井液性能、高效隔 用反循环固井技术较多,也比较成熟,在加拿大Alberta 离液的使用、优化的水泥性能也相当重要。 油田已经应用反循环固井工艺,来封固井深3100m左 (3)可缩短水泥浆稠化时间:反循环固井施工时间 右的气井,而在国内反循环固井工艺技术的研究应用还 短,水泥浆不需要经过套管内的顶替,节约了固井施工 很少。 时间,对水泥浆的设计上更易于调节,可以设计稠化、凝 1反循环固井的优缺点 固时间较短的水泥浆来封固目的层,在更短的时间内获 1.1反循环固井工艺的优点 得较高的抗压强度,从而缩短钻井周期,而且在材料上 (1)降低当量循环密度:反循环固井时流体在重力 还可节省一部分添加剂的用量,大大节约成本。 作用下,施工压力往往比较低,产生的摩擦阻力较小,从 (4)对于低压易漏失井,反循环固井可降低水泥浆 而减小对井底的作用力,即降低了当量循环密度。减小 进入油气层的风险,达到保护油气层的目的。相对正循 了对井底的压力,其好处是显而易见的,其一,可以减少 环固井来说,反循环固井对井底的压力较小,可以在一 水泥浆、钻井液的漏失,还可以不使用分级固井工具,节 定程度上减少漏失,而且便于设计稠化、凝固时间短的 约工具成本,缩短钻井时间;其二,水泥浆在重力作用 水泥浆,具有一定堵漏效果。 下,环空流动速率更快,对环空钻井液的顶替更干净,有 (5)反循环固井施工工艺简单,易操作。一般程序: 助于提高固井质量。 从套管头处接地面管线,井口接旋塞及回收钻井液管 (2)提高顶替效率,提高固井质量:反循环固井的顶 线,注前置液,注水泥浆,替清水,关井候凝。 替效率是普遍让人担心的问题,Griffith等人通过大量 (6)反循环固井不需分级箍、浮箍、胶塞等工具附 试验研究表明,相对于传统正循环固井来说,在相同的 件,即节约了成本,又消除了由于工具附件引起复杂事 *收稿日期:2011—08—2l 作者简介:龚孝林(1979一),男(汉族),重庆人,工程师,现从事固井工程技术工作。 40 西部探矿工程 2012年第5期 故的风险。 1.2反循环固井的缺点 反循环固井具有很多的好处,但也有缺点,反循环 固井的缺点是不能准确确定水泥浆何时到达套管鞋,对 套管鞋的封固质量难以保证,套管内水泥塞长度难以控 制。 并顺利完成施工。本次施工创造了塔里木油田 177.8mm套管单级回接固井最深记录。 (1)喇叭口位置623B.65m,外层套管 244.5mmX 11.99m。 (2)钻井液密度1.95g/cm3,粘度66s。 (3)入井管串:插入密封+j2『177.8mm套管至井 口。 2反循环固井实例介绍 2.1 TZX x水平井基本资料 (4)水泥浆设计:两凝水泥浆,领浆实验温度 112℃×2.0g/cm3,稠化时间240min,尾浆7O℃× 2.0glcm3,稠化时间120min。 (5)固井施工流程:下套管完后试插验证密封性,上 (1)基本数据:完钻井深:4005mm,造斜点: 3299.58m,A点斜深/垂深:3727.51m/3595.12m,上层 套管 244.5mm,套管下深3250.13m。 钻井液体系及性能:密度1.24g/cm。,粘度52s,初 切3Pa,终切5Pa。 复杂情况:钻井液当量密度1.24g/cm3,钻井过程 中漏失速率在3 ̄5m3/h之间,液面在井口15m左右。 下套管过程中平均漏速1.1 m3/h。下完套管后,正打压 16MPa坐封隔器,反打压5MPa 0,封隔器未完全将漏 层隔开,正打压16.5MPa液压式分级箍开孔,循环观 察,正循环:排量lOLls,泵压4MPa,漏速8m3/h;反循 环:排量16L/s,泵压IOMPa,漏速1.0 m3/h。 (4)管串结构: 139.7mm引鞋(4003.1lm)+ 139.7mm筛管24根+ 139.7mm套管1根+盲 板+ 139.7mm套管1根+盲板+j2『139.7mm管外 封隔器2只(3719.18m)+液压式分级箍1只 (3713.31m)+ 139.7ram套管38根+变径 ( 139.7mmX 177.8mm)+套管串至井口。 (5)井底温度109℃,平均井径233.7mm。 (6)水泥浆密度1.25g/cm3,稠化时间236min,36h 强度14MPa。 提管串,将插入密封提出回接筒lm左右。正反循环排 后关封井器,反循环固井。反循环注前置液3.6cm3,密 度1.95g/cm3,排量15L/s,压力20MPa。反循环注水 泥浆75m3(领浆23rn3,尾浆52m3)平均密度 1.99g/cm3,排量10 ̄20L/s,压力20MPa。开封井器, 下插插入筒,检查无回流。 (6)固井经验总结:本次固井施工,成功解决了大温 差固井,有效避免了超缓凝风险,为以后长封固回接固 井打下坚实基础,提供参考经验。无需回接式浮箍、胶 塞,节约了成本。 3几点认识及建议 (1)反循环固井施工的成功应用,改变了传统固井 理念,为以后的固井提供更多的固井工艺选择,为反循 环固井的推广应用提供实例参考价值。 (2)反循环固井工艺结合先进的固井工具和水泥浆 技术,可以解决一部分特殊井(如低压易漏失井、大温差 井)的固井难题。 (3)实践证明,通过精心设计准备,反循环固井也可 以获得较好的固井质量。 (4)由于国内对反循环固井技术的研究和实际运用 (7)现场反循环固井程序:从套管头处接地面管线, 井口接旋塞及回收钻井液管线;注冲洗型前置液7m。, 配注纤维堵漏浆25m3,密度1.25g/cm3,注水泥浆 4Om3,密度1.25glm3,替清水Im3,关井口闸门,关套管 头闸门;关井候凝24h,累计候凝48h后探塞。 (8)经验总结:本次固井整个施工过程中无漏失,说 明使用反循环固井工艺,配合使用管外封隔器以及超低 密度水泥浆,可以减少漏失,减少了水泥浆对油气层的 污染,达到保护了油气层目的。后期探塞,水泥塞较长 569m,电测重合段固井质量良好,裸眼段固井质量合 格。 2.2 KSX X井177.8mm回接固井 较少,需要经过更多理论研究和实践,在特殊条件下推 广运用这一固井工艺技术。 参考文献: Eli Jason Davies,Kim Parenteau,Anadarko Canada Corpora— tion;Guy Schpert,Farzad Tahmourpour,and James Grif— fith,Halliburton,Reverse Circulation of Primary Cemen— ting Jobs—Evaluation And Case History,IADC/SPE Drill— ing Conference Held in Dallas,Texas,U.S.A,2-4 March 2004. [2]Dean E.Gaddy.Burlington反循环固井创世界纪录[J].赵 春林,译.国外油田工程,2001(4). KSX×井是一口预探井,回接 177.8mm套管至 井口完井,喇叭口6236.65m,封固段长,温差达125℃, 为解决大温差引起超缓凝难题,使用反循环固井工艺,