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沭河王庄闸下河道治理方案研究

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科研与管理 水利规划与设计 2011年第6期 沭河王庄闸下河道治理方案研究 苏崇峰 (徐州市水利建筑设计研究院 徐州 221018) 【摘要】 沭河是沂沭泗河洪水东调南下工程中的骨干工程之一,王庄闸以下至新沂河16.5 km的河道,比 降陡,流速大,弯道多,出口处与新沂河水面线不衔接,河道抗冲能力差,冲刷下切趋势严重,造成河势不稳, 已严重威胁堤防、跨河建筑物和河道的防洪安全。本文在分析该河段的特性和冲刷下切原因的基础上,通过治 理方案比较,选用兴建壅水坝方案,以达到规划治理的目标。 【关键词】 沭河王庄闸下河段治理方案 壅水坝 【中图分类号】TV85 【文献标识码】 B 【文章编号】 1672—2469(2011)06—0037—03 【D0I编码】 1O.3969/j.issn.1672—2469.2011.06.010 1 河道概况 2 河道特性及河床演变趋势分析 沐河是沂沭泗河洪水东调南下工程中的骨干工 沭河王庄闸下至新沂河河道长16.5km,弯道 程之一。沐河源于沂蒙山区的沂山南麓,南经莒 众多,河滩地随河道形式而变化,急弯内侧滩地较 县、临沭、新沂,于口头人新沂河,河道全长 宽,外侧狭窄,河岸十分陡峻。河床平均比降为 300km,流域面积6400km ,其中徐州市境内沭河 1/14oo。河流地质作用沉积物以砂质为主,河流地 长44.7kin。 质作用以冲刷为主,部分堤段冲刷严重,形成崩 根据《沂沭泗河洪水东调南下续建工程实施规 岸,河床边界稳定性差,河道抗冲刷能力低。 划》,沭河防洪标准由2o年一遇提高到50年一遇, 2.1沭河出口处与新沂河水面线和河底高程不衔接 设计流量为塔山闸以上2500m。/s,塔山闸以下 新沂河是南下工程的人海通道,汇集南下的来 3000m。/s。 水,其中骆马湖以上流域面积51200km。,嶂山闸 根据新安镇水文站1950~2005年的历年最大 以上来水有骆马湖调蓄,泄洪几率相对总沭河较 流量统计分析,多年平均流量865m。/s,5年一遇 小,特别是中小流量时,嶂山闸不泄洪或泄洪流量 流量1300m。/s,2年一遇流量550m。/s,最小流量 较小,新沂河口头以西的区间排水面积又很少,造 163m。/s。非汛期最大多年平均流量80m。/s,5年 成新沂河常处于低水位状态。水位统计资料显示, 一遇150m。/s,10年一遇250m。/s。 1982年以前口头汛期多年平均最低水位为 根据新安镇水文站泥沙统计分析,输沙率 10.89m,1982 ̄1999年为8.77m,1999~2003年 (kg/s):多年平均12.4,年平均最大65.2;多年 为7.79m;1990~2003年汛期月平均水位为 平均输沙量39.1万t;含沙量(kg/m。):多年平 9.05m。沭河出口处新沂河设计洪水位为16.52m, 均0.76,年平均最大1.47。 当骆马湖嶂山闸不泄洪时,新沂河水位常处在 沭河地处郯庐断裂带,河槽为天然河道,河 9.0m以下。而沭河为经常性来水河道,特别是沭 床、堤防土质基本上为砂性土,两岸堤防质量差, 河中小流量时,使得沭河口头处与新沂河水面线不 部分堤段为砂堤砂基,河道比降陡,流速大,弯道 衔接。根据1982年测量资料,沭河口头处河底高 多,形成险工险段较多,特别是沭河下游王庄闸至 程为10.7m,新沂河口头处河底高程9.64m,河底 新沂河河道长16.5km,成为沭河防洪工程治理的 重点。 作者简介:苏崇峰(1963年一),男,高级工程师。 ・ 37 ・ 科研与管理 水利规划与设计 2011年第6期 相差1.06m,2005年沭河口头处河底高程为 排水工程设计规范》,计算不同水深不同河段允许 不冲流速情况如下:①小流量时(200m。/s)河道 5.Om,新沂河口头处河底高程3.5m,河底相差 1.5m。因此沭河出口处与新沂河水面线和河底高 程均不衔接,导致河床冲刷下切严重。 2.2沭河河道弯曲。比降陡 允许不冲流速为0.20m/s ̄0.77m/s,现状河道流 速为0.58m/s~2.41m/s;②1.5年一遇时 (500m。/s)河道允许不冲流速为0.32m/s~ 0.82m/s,现状河道流速为0.82m/s~2.67m/s; 沭河王庄闸下至新沂河段河床滩地自西北向东 南倾斜,滩面宽度125m ̄1039m,河口宽度141m  ̄③中等流量时(800m。/s)河道允许不冲流速为 0.34m/s ̄O.84m/s,现状河道流速为1.14m/s~ 518m。左右大堤堤距为430m ̄1250m,地面高 程由20.Om至16.Om,河底高程由14.0至3.5m。 河道边坡大多在1:2以下,河岸十分陡峻。该河 3.20m/s。计算结果表明,中小流量时现状河道流 速均要大于河床允许的不冲流速,造成河床有冲刷 段弯道较多,9O。弯道达7处,曲折系数在1.14~ 1.26之间,曲率半径在0.45~0.96km之间,摆 幅在0.52~1.2km之间。该段河床纵向比降达 1/1400,中小流量常处于急流状态,大流量时流速 大于允许不冲流速,现状河道纵向比降较之1982 年及1999年的河道纵向比降相比,没有改观,在 现状及以后的年份中,河床比降陡、流速大依然是 引发河床继续冲刷下切的主要因素之一。 2.3 上游来水含沙量不断减少 河流泥沙的主要来源是自然力对流域表面的地 表侵蚀和因重力失衡引起的重力侵蚀,影响河流输 沙量的主要因素为气候因素、下垫面因素和人类活 动等三个方面。上个世纪60年代初沭河上游兴建 了沙沟、青峰岭、小仕阳、陡山4座大型水库和石 泉湖等4座中型水库,水库控制流域面积占沭河总 流域面积约3O ,河道上多道闸坝等拦河建筑物 的兴建,上游山区水土保持措施的加强,以及人工 采砂等,上个世纪8O年代以前和以后,年累计输 沙量与年累计径流量曲线的斜率有明显变化,前后 时段平均含沙量减少约5O%,近年来含沙量呈进 一步减少趋势。特别是中小流量时,上游水库和拦 河建筑物的拦水拦沙,下游河道含沙量减少,亦造 成下游河道的冲刷下切。 2.4河道抗冲能力分析 计算流量的选择,通常利用某一频率洪水作为 造床流量,根据国内研究,造床流量接近略小于2 年一遇洪水,较多使用的是1.5年一遇洪水作为造 床流量,也有取多年平均洪峰流量即常年洪水作为 造床流量。根据沭河历年最大流量统计分析成果, 主要针对河道行洪500m。/s和800m。/s进行分析 计算。 根据沭河王庄闸以下河道地质勘探资料,河道 以砂性土为主,最大厚度达到20m以上,层底高 程达到一2.Om以下,抗冲能力弱。按照《灌溉与 ・ 38 ・ 下切趋势。 综合以上分析,因该段河道出口处与新沂河河 底高程和水面线均不衔接,河道纵向比降大,河床 土质基本上为砂性土,中小流量常处于急流状态, 大流量时流速大于允许不冲流速,加之河道弯道较 多,导致河床下切滩面冲刷趋势严重,造成河势不 稳,河坡不断坍塌,大量的险工不断出现,跨河及 穿堤建筑物出现不断冲毁,已严重威胁堤防、跨河 建筑物和河道的防洪安全,而且滩面上群众赖以生 存的良田、桑园、果园等不断塌入河中,水土流失 严重。为确保王庄闸下河道稳定,达到规划治理的 目标,保证行洪安全,避免土地资源流失等问题, 必须解决王庄闸下河道持续冲刷下切趋势。 3王庄闸下河道治理方案 针对王庄闸下河道不断冲刷下切的趋势,为达 到防洪规划治理的目标,我院在《沂沭泗河洪水东 调南下续建工程实施规划》阶段,进行了建设壅水 坝与河道裁弯取直两个方案的比选,由于裁弯取直 方案占地较多,投资超过3亿元,效果也难以估 计,因此仍采用对原河道的治理方案。在可研和设 计阶段,我院又进一步对险工护砌与建设壅水坝两 个方案进行了技术经济比较。 3.1险工护砌方案 沭河王庄闸下险工众多,河道现状边坡大多在 1;2以下,最陡处几乎为1:0,河道滩面至河底 深度一般都在lOm以上,堤顶至河底深度一般在 14m左右,最大达到17m以上,河岸十分陡峻。 因河道不断冲刷下切,该段河道老险工坡面不断坍 塌,底脚墙冲毁,新险工逐年出现,王庄闸以下河 道护砌长度累计达7.35km,修筑丁坝10余处, 治理效果依然很差,旧险工修复时间不久,新的险 工又不断出现。目前从王庄闸至口头16.5km范围 内,两岸险工段长度达26.4kin,其中处于弯道、 科研与管理 水利规划与设计 2011年第6期 没有滩面或滩面狭窄的险工段长度为14.3km。 采用传统的浆砌块石对险工进行护砌,该方案 施工工艺简单,工程投资约为8000万元,可以暂 时解决防洪安全问题,但不能解决河床持续冲刷下 切问题,随着河床不断冲刷下切,新的险工会不断 出现,且护坡需不断向下接长,维修养护费用高, 管理难度大,不能从根本上解决该河段的防洪问 题。 3.2壅水坝方案 根据总沭河王庄闸下河道比降陡,中小流量行 洪时,流速大,对河床冲刷严重,而且设计流量最 大值达到3000m。/s的特点,建设壅水坝主要是中 小流量时分段抬高水位,减缓水面比降,降低河床 流速,大流量时不阻碍行洪,通过多年运行,可使 中小流量时河床淤积,抬高河床,最终减缓河床比 降,改变沭河河床冲刷下切,达到稳定河床的目 的。 壅水坝数量的比选:经过对I~4道坝的计算 分析,主要选取3道坝和4道坝两个方案进一步进 行技术经济比选。比较结果表明,3道坝方案水流 比较平缓,流速较小,可比项投资7570万元;4 道坝方案水流较3道坝方案缓,流速较3道坝方案 小,但差别程度不大,可比项投资11420万元。 经综合比较,3道坝方案建坝后水流较平缓,流速 较小,建坝效果也相当明显,而且投资较4道坝方 案省3850万元,因此选择3道坝作为实施方案。 壅水坝坝顶高程的比选:坝顶高程确定的过高 则投资较大,过低难以起到降低水面比降和流速的 作用。影响沭河河道稳定的主要是出现机率较高的 中小流量,通过拟定不同的坝顶高程,分别计算设 计流量下的水位情况和中小流量时降低水面比降及 流速的程度,计算拟定了3种坝顶高程,从比较结 果分析,坝顶高程越高,沿程水面比降缓,流速 小,但造价高;坝顶高程越低,沿程水面比降陡, 流速大,对河床稳定不利。因此坝顶高程是既考虑 了3座壅水坝相互配合协调,起到稳定各段河床的 作用,在河床稳定后各段河道水面比降与河底比降 基本一致,又考虑了投资省,经综合比选确定3座 壅水坝的坝顶高程分别为广玉15.0m、邵店 12.0m和口头10m。 壅水坝堰型比较:经实用堰和宽顶堰两种堰型 的技术经济比较,选用WES型实用堰作为壅水坝 的堰型。 根据理论计算,3座壅水坝兴建后,可改善水 流特性,从大中小不同流量,对比建坝前后水面线 的变化,建设壅水坝可以利用建筑物集中消能,既 可实现河道出口处与新沂河的水面线衔接,又大大 减缓分段河道的水面纵向比降,大大减小中小流量 时的河道流速,可使中等流量的流速由现状 1.14m/s ̄3.20m/s下降至0.62m/s ̄0.8m/s,达 到不冲流速。经运行后河道会形成一定的淤积,长 期形成平衡比降。建设壅水坝治理的主要是中低水 河槽,经对设计流量水面线计算,兴建壅水坝对行 洪没有影响。 1992年沂沭泗河洪水东调南下一期工程治理 时,针对王庄闸下的沭河治理,就设置了简易壅水 试验坝,对比邵店试验坝建设前后坝上河道淤积情 况,一个汛期后坝上河道200m范围内河槽淤积了 0.5~0.7m,通过现场试验,直接验证了建设壅水 坝对改善河床特性,调整水面比降,稳定河床的显 著效果。另外,王庄闸以上段河道建有塔山闸和王 庄闸两个梯级控制工程,对调节中小流量,稳定河 床起到了显著效果,通过计算塔山闸以上及塔山闸 ~王庄闸现状河道纵向比降、河道流速状况,这两 段河道相对稳定,根据实测资料分析,近2O年来 河床变化不大,也类比说明建设壅水坝对稳定河床 的显著效果。 综合以上险工护砌和壅水坝两个方案比较结果 表明:险工护砌方案一次性投资稍小,但不能从根 本上解决王庄闸以下河道冲刷问题,河床将继续下 切,常年整修和维护费用高。壅水坝方案虽然一次 性投资较险工护砌方案大些,但可以从根本上解决 王庄闸下河道的冲刷下切问题,保护堤防及跨河和 沿线建筑物的安全,且维护管理费用低。故选择兴 建3座壅水坝的治理方案。 另外,通过壅水坝的建设,除对稳定河床,达 到防洪安全的目标外,对改善河道生态,也会起到 积极的作用。 4 结语 沭河王庄闸下河道的治理,是江苏段沭河治理 的重点内容。通过对王庄闸下河道特性及冲刷下切 趋势的原因分析,治理方案的比选,建设壅水坝方 案能较彻底解决该河段存在的突出问题,以达到防 洪规划的目标。沂沭泗河洪水东调南下续建工程沂 河、沭河、邳苍分洪道治理工程的设计,已于 2008年经水利部和国家审批,目前王庄闸 下3座壅水坝已建设完成。 ・ 39 - 

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