2013年第2期 梅山科技 光面爆破在采准掘进中的探索应用 许志逞 (梅山钢铁公司矿业分公司 南京210041) 摘要:针对梅山铁矿井下矿岩硬度系数高,岩石类型多变,采准掘进作业巷道断面控制 难度大的现状,通过优化掘进断面顶板眼的爆破参数,改善装药结构来提高采准巷道的一次成 功合格率,提高施工的安全性,通过在井下现场进行试验,取得了良好的效果。 关键词:光面爆破;顶板眼爆破参数;装药结构 Exploration and Application of Smooth Blasting in Mining Excavation Xu Zhicheng (Mining Branch of Meishan Iron&Steel Co.,Nanjing 210041) Key words:smooth blasting;roof hole blasting parameter;charging structure 梅山铁矿是我国大型黑色金属矿山之一,采 产生炮眼连线上的贯穿裂缝,并沿各炮眼的连 线一井巷轮廓线,将岩石崩落下来 。 用无底柱分段崩落法开采,矿石类型多样,主要有 磁铁矿、半假像赤铁矿、褐铁矿、磷铁矿,矿岩硬度 系数高,以l2~l4为主,在采准切割工程施工中, 由于矿岩破碎,经常有工程不能掘进到位的情 况,巷道冒顶垮落严重。在掘进中采用了光面爆 相邻炮孔同时起爆时,其应力相遇可形成如 图1所示的叠加应力 J,它主要是垂直于两药包 中心连线上的合成拉应力,由于岩石的抗拉强度 极小,合成拉应力在炮孔中心连线上首先产生裂 破,可以提高施工的安全性,并及时进行喷锚网联 合支护,获得了较好的效果。 1 光面爆破技术简介 1.1光面爆破概念 隙而破坏,随后高压爆炸气体进入裂缝有助于裂 缝的延长,并使孔间裂缝贯通。由于光面爆破有 侧向自由面,应力波传到自由面后产生反射拉力 波,因其抵抗线一般大于孔间距,反射波尚不能干 扰两孔间应力波波峰的叠加,侧向自由面的存在, 光面爆破是井巷掘进中一种新爆破技术,它 是控制爆破中的一种方法,目的是使爆破后留下 的井巷围岩形状规整,符合设计要求,具有光滑表 面,损伤小,保持稳定。光面爆破只限于断面周边 层岩石(主要是顶部和两帮),所以又称为轮廓 爆破或周边爆破…。由于光面爆破存在两个自 一使得应力波和爆生气体的能量向抵抗线方向转 移,因而减弱了对保留岩体的破坏作用,使光面爆 破后形成的开挖面平整、美观,并且爆破裂隙不 发育。 1。3光面爆破优点 在井巷掘进中应用光面爆破的优点有…:能 由面,实施光面爆破一个重要而必备的条件是孔 间距应小于抵抗线。 1.2光面爆破原理 减少超挖,特别是在松软岩层中更能显示其优点; 爆破后成形规整,提高了井巷轮廓质量;爆破后井 光面爆破的实质,是在井巷掘进设计断面的 轮廓线上布置间距较小、相互平行的炮孔,控制每 个炮孔的装药量,选用低密度和低爆速的炸药,采 用不耦合装药,同时起爆,使炸药的爆炸作用刚好 巷轮廓外的围岩不产生或少产生爆震裂隙,提高 了围岩的稳定性和自身的承载能力,不需要或很 少需要加强支护,减少支护工作量和材料消耗;能 加快井巷掘进速度,降低成本,保证施工安全。 ・2・ 梅山科技 2013年第2期 / \ ,/\\ ,/\,—尹 /炉 盯 A d拉 ~ \ n ,、 , o擅/ \ 岔 l \ 口合 图l 相邻炮孔同时起爆应力波相遇时的 应力作用示意图 2光面爆破主要设计参数 2.1最小抵抗线 最小抵抗线也称为光爆层厚度。 = X d =(16~18)x50 mm =800~900 mm (1) 式(1)中:K为计算系数,K=15~25,软岩取大 值,硬岩取小值,梅山矿岩硬度集中在10~14,根 据插值法,K取16~18;d为炮孔直径,钎头直径 48 mm,掘进成形炮孔直径50 mm。 2.2孔距 光爆孔的孔距可按右式计算:E=m n (2) 式(2)中:E为光爆孔孔距;m为炮孔密集系数。 通常取m=0.8~I,弯曲处可取m=1,故E:640 ~900 mm。 实际操作时两帮抵抗线为800 mm,顶板眼抵 抗线900 mm,底板眼抵抗线500 mm,故两帮孔距 640~800 mm,顶板孔距720~900 mm,底板孔距 400—500 mm,根据计算取整,帮眼为2个,顶板 眼为9个,底板眼为6个。 2.3炮孔深度 炮孔深度 的计算公式为: L=(日+h)/sina… (3) 式(3)中:a为边坡坡面角,也即钻孔角度;光面爆 破炮孔超深h,宜为0.3—1.5 m。钻孔深及岩石 坚硬时取大值,反之取小值,上式虽适用于露天边 坡爆破,但对于掘进光面爆破也有借鉴意义,光面 眼深度不小于其他眼的深度。 2.4顶板眼装药量 光面爆破装药量Q光按公式Q光=g光XL… 计算,其中g光为光面爆破的炮孔线装药密度。 g光= 光X E X (4) 顶板:I.I X0.9 X0.8=0.792 kg/m 式(4)中:E为光爆孔孔距,m;光面爆破的单位 体积岩石炸药用量|i}北,根据类似工程的经验值 选取,一般取主爆孔平均单耗的一半左右,约为 1.1 k m 。 顶板眼的装药结构,采用径向不耦合装药,试 验中分别试验了直径为40 mm和32 mm的卷药, 故不耦合系数分别为K=50/40=1.25、K=50/32 =1.56,符合光面爆破的要求。 2.5起爆方式和起爆顺序 起爆方式采用反向起爆,起爆药包位置位 于孔底第3节炸药处,雷管聚能穴朝向孔口。 周边孔应同时起爆,相邻周边孔起爆的时间误差 值不得大于0.1 S,即100 ms,因此光面孔的起爆 应采用同段位的高精度雷管,还可以采用导爆索 起爆。 2.6堵塞 炮孔采用纸箱和塑料袋堵塞,堵塞长度为20 —40 am。 3光面爆破的实施与效果 3.1施工组织及技术措施 施工前对工人进行技术培训;在施工开始阶 段技术人员跟班作业;测量人员及时给出巷道的 腰线和中线;光爆孔外插倾角控制在3。一5。,每 槽炮的衔接误差控制在10 cm内;装药前对炮孔 进行验收,对不符合要求的炮孔重新凿岩;根据岩 性适当调整光爆孔装药量;对不符合光面爆破的 一切行为坚决制止。 3.2试验效果 本次光面爆破试验选取了一318水平的几条 巷道作为光面爆破的试验巷道(试验巷道均经地 测车间验收合格),顶板眼炮孔参数炮孔直径为 50 mm,炮孔掘进长度不低于3 m;顶板孔个数为 9个(其中包含5个装药孔,4个贯穿空孔),采用 隔孔装药模式(具体布置形式见图2、图3),装药 孔采用卷装炸药,起爆雷管均采用10 hs延时雷 管,前期连续进行了8次试验,试验结果见表1; 同时抽取了8炮非光面爆破数据:顶板眼炮孑L参 数炮孔直径为50 mm,炮孔掘进长度不低于3 ITI; 许志逞光面爆破在采准掘进中的探索应用 ・ 3 ・ 顶板孔个数为7个,7个孔全部装药(具体布置形 式见图4、图5),装药孔采用卷装炸药,起爆雷管 均采用10 hs延时雷管,前期连续进行了8次试 验,试验结果见表2,对比两组数据可以发现,半 孔率由36.65%提高到了68.4l%,炸药单耗从普 通法的0.23 kg/m 左右降为0.20 kg/m (巷道 断面为5.5 m×3.8 m,1/5拱巷道,单炮进尺取 2.5 m)。 LA 图3光面爆破不耦合装药结构 图4非光面爆破周边眼炮孔布置 卷药、空隙 隔 rA 圈LA 图2 光面爆破周边眼炮孔布置 图5 非光面爆破不耦合装药结构 表1 2011年光面爆破数据统计表 表2 201 1年非光面爆破数据统计表 (下转第7页) 张奥凯4经济指标提升效果 5号高炉经济技术指标优化生产实践 ・ 7 ・ 通过开炉后这段时间的探索,梅钢5号高炉 保持了开炉后的稳定顺行。在原燃料质量不占优 势的情况下,通过采取一系列积极措施,实现了高 炉的高产低耗,经济技术指标也得到了不断优化, 见表4。 表4 5号高炉主要经济技术指标 5结语 摸索。 参 考 文 献 [1]周传典.高炉炼铁生产技术手册.北京.冶金工业出版 社.2003. 1)5号高炉在保证炉况顺行的基础上,通过 优化高炉操作制度,不断争取风量,提高煤比,同 时配合高风温的使用,采取低[si]冶炼,降低高炉 的能耗。 [2] 韩宏松,金明.4号高炉低燃料比操作技术讨论.梅山科技. 2012(3):4—6. 2)5号高炉开炉后,各项指标均显著提升,但 在与外厂的指标对比中还存在差距,提升指标的 时候也遇到了瓶颈。大矿批的使用是必然趋势, 也是提高经济指标的必要手段,还有待进一步 (编辑:夏敏) 4结语 普遍重视,成为制约炮效进一步提高的瓶颈,应在 以后的实践中加以解决。 1)通过在采准掘进中引入光面爆破技术,优 化顶板眼爆破参数,改善装药结构,巷道成形好, 可以有效提高采准爆破顶板半孔率,半孔率由 36.65%提高到了68.41%,炸药单耗从普通法的 0.23 kg/m 左右降为0.20 kg/m (巷道断面为 5.5 m×3.8 in,1/5拱巷道,单炮进尺取2.5 m), 3)采准掘进中顶板眼爆破过程中,常出现装 药孔爆破效果较好,贯穿孔爆破效果不好的情况, 后续将实验减小顶板光面孑L间距,进一步增大光 面孔的密集度,提高光面爆破效果。 参 考 文 献 基本无冒落,为后续的喷锚网联合支护创造了条 件,提高了巷道顶板稳定性,从而减少了松石及支 护工作量,利于凿岩扇形炮孔的精准布置,最终有 利于回采爆破矿石的回收。 [1]高尔新.爆破工程.徐州:中国矿业大学出版社,1999:158 —163. [2]邵鹏,东兆星.控制爆破技术.徐州:中国矿业大学出版 社,2004:99—105. 2)试验证明:良好的炮孔堵塞能提高炸药能 量利用率,改善爆破效果,但在实际操作中未受到 (编辑:夏敏)